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应用案例
新昌华佳热电有限公司
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新昌华佳热电有限公司




项目背景
65t/h链条炉,排烟温度180℃以上。

存在问题
尾部受热面换热能力较低,设计排烟温度较高,排烟温度为160℃。实际运行中负荷较大,一般运行在75t/h左右,加上运行中受热面难免受污染,实际运行排烟温度高达182℃。

实施改造方案
在省煤器下级空间增加一级复合气水段把给水从150℃提高到172℃,使烟气温度从原来的258℃下降到210℃,再在原空气预热器后增加一级复合气气段,将烟气温度下降到120℃的同时,把助燃空气加热到50℃,使进入空气预热器后出口助燃空气温度达到164℃。

改造后节能效果
2005年4月,应用“复合相变换热器”对该锅炉进行改造,经测试,改造后的排烟温度为122.5 ℃,换热器最低壁面温度为102 ℃,回收的热量一部分加热锅炉给水,另一部分加热锅炉送风,提高锅炉热效率约4%,吨煤产汽率增加0.3吨,锅炉出力增加至80t/h。

通过计算:年节标煤量3900吨(850元/吨);

年节能经济效益折合人民币为331.5万元。

自第一台改造成功后,又连续改造了其余二台,该厂三台65t/h锅炉年节约标煤一万多吨,节能效益八百多万,被列为07年度浙江十大节能示范工程首位,并先后获得国家、省级、市级多项奖励。



 
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